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220t/h循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)節(jié)約費(fèi)用的探討

欄目:節(jié)能降耗 發(fā)布時(shí)間:2018-08-22

內(nèi)容摘要:循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)過程中鍋爐油耗大是影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的重大問題,但溫升率過快,又威脅機(jī)組的安全運(yùn)行,針對(duì)此問題我廠經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn),探討,總結(jié) 出了一些解決方法,這里介紹給大家參考。

【關(guān)鍵詞】:220t/h循環(huán)流化床鍋爐  問題  節(jié)約啟動(dòng)成本分析  總結(jié)

  

220t/h循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)節(jié)約費(fèi)用的探討

安溪煤矸石電廠          歐陽連燚   龍文平

1、    簡介

    YG—220/9.8—M2型循環(huán)流化床鍋爐,自然循環(huán)汽包爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、半露天島式布置、全鍋爐鋼架、固態(tài)排渣。采用高壓機(jī)組設(shè)計(jì),與50MW等級(jí)汽輪發(fā)電機(jī)組匹配,可配合汽輪機(jī)定壓(滑壓)啟動(dòng)和運(yùn)行。鍋爐采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù),循環(huán)物料的分離采用汽冷型高溫蝸殼旋風(fēng)分離器。

    鍋爐主要由爐膛、高溫汽冷旋風(fēng)分離器、水冷套、自平衡“U”形回料閥和尾部對(duì)流煙道組成。燃燒室蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁,水循環(huán)采用單汽包、自然循環(huán)、單段蒸發(fā)系統(tǒng)。布風(fēng)裝置采用水冷布風(fēng)板,鐘罩式風(fēng)帽。燃燒室內(nèi)布置屏式二級(jí)過熱器,以提高整個(gè)過熱器系統(tǒng)對(duì)流傳熱特性,使鍋爐過熱汽溫具有良好的調(diào)節(jié)特性。

    鍋爐采用2個(gè)高溫汽冷旋風(fēng)分離器,布置在燃燒室與尾部對(duì)流煙道之間。高溫汽冷旋風(fēng)分離器回料腿下布置一個(gè)U型返料器,回料為自平衡式,流化密封風(fēng)用返料風(fēng)機(jī)單獨(dú)供給。分離器及返料器外殼由鋼板制造,內(nèi)襯絕熱材料及耐磨耐火材料。

2、220t/h循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)存在的問題

    目前據(jù)了解,220t/h循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)成本消耗高低不一,有每次啟動(dòng)耗費(fèi)二十幾萬元的;也有每次啟動(dòng)耗費(fèi)五、六萬元的。各單位為了節(jié)約啟動(dòng)成本,有的將床料加少;有的采用低溫投煤;有的用木炭加熱;有的加大油槍出力提高溫升率,但這些方法往往會(huì)出現(xiàn)帶不上負(fù)荷、爆燃、澆注料脫落等問題。我廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)非常重視,在保證安全前提下,采取各種措施進(jìn)行調(diào)試,已取得一定的效果。下面簡單介紹給大家參考。

3、節(jié)約啟動(dòng)費(fèi)用分析

    我廠原來啟動(dòng)費(fèi)用平均15/次左右,下面表1是我廠2007510#2機(jī)組啟動(dòng)消耗表,總費(fèi)用是127994元。我把啟機(jī)費(fèi)用分?jǐn)偝晌宀糠郑ㄒ妶D1),從圖1明顯可看出:啟動(dòng)成本中油耗量、煙煤消耗和輔機(jī)電耗占總啟動(dòng)費(fèi)用的92%,因此,節(jié)約是油耗量、煙煤消耗和輔機(jī)電耗是節(jié)約啟動(dòng)成本的關(guān)鍵。經(jīng)過多次試驗(yàn)調(diào)整、總結(jié)并制定出各種節(jié)約啟動(dòng)費(fèi)用的措施,從今年5-9月啟機(jī)費(fèi)用變化趨勢來看,除了第4次啟機(jī)由于油管振動(dòng)和處理頂軸油管漏油,導(dǎo)致費(fèi)用上升外,整體趨勢是下降的,啟動(dòng)費(fèi)用從平均15萬左右降到目前的8萬左右。具體費(fèi)用分?jǐn)傁橐?span>8月22日的#2機(jī)組啟動(dòng)消耗表(表2)。

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備注:此次煤耗量算至帶40MW負(fù)荷為止


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備注:此次煤耗量算至帶40MW負(fù)荷為止  


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圖1:啟動(dòng)費(fèi)用分?jǐn)?/p>


4.節(jié)約啟動(dòng)費(fèi)用的措施

4.1降低油耗的措施

4.1.1抓好油槍管理和啟動(dòng)前的油槍霧化檢查,也對(duì)節(jié)約燃油有一定促進(jìn)作用,建立起燃油專項(xiàng)管理制度,健全油槍試驗(yàn)程序,做出本廠的燃油壓力與流量、霧化效果對(duì)比圖;

4.1.2保持床料顆粒度均勻,減小被細(xì)顆?;?guī)ё叩臒崃?,保證了熱量利用率;

4.1.3顆粒太厚會(huì)增大一次風(fēng)量甚至影響流化;床料太細(xì)太薄,細(xì)小顆粒被吹走,造成床料薄而床溫難控制。

4.1.4提高鍋爐上水溫度,鍋爐上水可通過除氧器放水將疏水箱的水加熱至70-100℃,對(duì)受熱面及澆注料進(jìn)行預(yù)熱。

4.1.5投床上油槍時(shí)才啟動(dòng)二次風(fēng)機(jī),減少爐膛冷風(fēng)的進(jìn)入,減少熱量的損失;

4.1.6除床上三把油槍二次小風(fēng)門開啟外,其它二次小風(fēng)門均應(yīng)關(guān)閉,保證足夠的二次風(fēng)壓;每點(diǎn)一把油槍后,要關(guān)注煙囪冒煙情況,發(fā)現(xiàn)冒黑煙首先調(diào)整配風(fēng),確有需要再通知檢修人員檢查、清洗油槍。

4.1.7降低一次風(fēng)量是節(jié)油的關(guān)鍵,建議投煤前點(diǎn)火風(fēng)量比最低流化風(fēng)量少10~20km3/h,根據(jù)實(shí)際情況還可以進(jìn)一步降低;

4.1.8脈沖給煤時(shí)間提早,床溫達(dá)到380℃后,可以開始脈沖煙煤;并且下煤順暢,保證了床溫的溫升率。

4.1.9在投煙煤正常后,床溫達(dá)到650℃時(shí),可退出油槍運(yùn)行;

4.1.10機(jī)爐配合較默契,鍋爐開始起壓后機(jī)側(cè)提早暖管,爐側(cè)盡量減少排汽;

4.2 輔機(jī)電耗成本的降低措施

4.2.1 鍋爐啟動(dòng)前期采用啟動(dòng)單套風(fēng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,投煤時(shí)再啟動(dòng)另外一臺(tái)一次風(fēng)機(jī),升負(fù)荷后期再啟動(dòng)另外一臺(tái)引風(fēng)機(jī)和二次風(fēng)機(jī)

4.2.2摸清機(jī)組啟動(dòng)的費(fèi)用分?jǐn)偳闆r,為操作優(yōu)化指明了方向,高備變的切換時(shí)間由原來的20MW負(fù)荷以上提前到目前的5-6MW即切換為本機(jī)供,僅此一項(xiàng)即節(jié)約外購電量約1kwh,節(jié)約成本2000元;

4.2.3點(diǎn)火升壓過程中的補(bǔ)水通過鄰爐人員給水母管,不另外啟動(dòng)給水泵。

4.3 節(jié)省除鹽水量消耗的措施

4.3.1 機(jī)、爐升溫升壓期間合理地進(jìn)行開、關(guān)疏水。

4.3.2 點(diǎn)火升壓前期向空排盡量不開,通過汽機(jī)疏放水排汽,以縮短暖管時(shí)間。

4.3.3采用調(diào)門沖轉(zhuǎn),以廠家冷態(tài)開機(jī)曲線開機(jī),較以前適當(dāng)縮短啟機(jī)時(shí)間,以降低油耗;汽機(jī)暖管與鍋爐同步,盡量全開疏水,縮短暖管時(shí)間。

4.3.4機(jī)組剛帶負(fù)荷前期,盡量控制減弱燃燒,防止汽壓過高而通過對(duì)空排氣泄壓。

4.3.5 凝結(jié)水未回收前進(jìn)行冷渣器沖洗,并通過合理安排排污時(shí)機(jī)和取樣、化驗(yàn)時(shí)間,盡快回收凝結(jié)水。

4.4 節(jié)省煙煤消耗量的措施

4.4.1 煙煤應(yīng)有專人看管,防止下煤量不均勻,從而造成床溫、汽溫、汽壓過高。

4.4.2 機(jī)、爐加強(qiáng)配合,合理控制汽溫、汽壓值,使得汽機(jī)脹差等參數(shù)在較佳范圍內(nèi),給機(jī)組的升負(fù)荷帶來空間。

4.4.3 控制好床溫,盡快切換煙煤為燃燒無煙煤。

4.4.4 切換煙煤應(yīng)平緩的過渡,防止床溫波動(dòng)過大,造成滅火或爐膛結(jié)焦。

5 總結(jié)

    我廠通過幾次鍋爐啟動(dòng),不斷總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),控制好對(duì)循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)節(jié)約費(fèi)用的幾個(gè)重要環(huán)節(jié),使得啟動(dòng)費(fèi)用有了大幅度的降低。831#1機(jī)啟動(dòng)時(shí)啟動(dòng)油耗4.98噸、煙煤耗63.49噸,電耗1.6萬度。啟動(dòng)費(fèi)用已降低至7/次左右。 

【參考文獻(xiàn)】

1、煤矸石電廠鍋爐燃燒調(diào)試報(bào)告    2007.5

2、全國電力行業(yè)CFB機(jī)組技術(shù)交流服務(wù)協(xié)作網(wǎng)《技術(shù)交流論文集十》文章作者:歐陽連燚 龍文平