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福建無(wú)煙煤的的優(yōu)化燃燒

欄目:燃燒與運(yùn)行 發(fā)布時(shí)間:2018-08-22

內(nèi)容摘要:福建無(wú)煙煤因其固有的特性,在傳統(tǒng)的煤粉爐或鏈條爐無(wú)法燃燒或燃燒不完全,因此,  不能得到廣泛有效地利用。本文根據(jù)石獅熱電廠一期工程35t/hCFB鍋爐近幾個(gè)月來(lái)的運(yùn)行實(shí)踐及調(diào)試數(shù)據(jù),從不同角度闡述了影響福建無(wú)煙煤燃燒的因素,提出了優(yōu)化福建無(wú)煙煤燃燒的運(yùn)行控制手段。從理論和實(shí)踐上證明了 CFB燃燒技術(shù)能最大程度地優(yōu)化福建無(wú)煙煤的燃燒。

 

概論

    福建無(wú)煙煤煤質(zhì)較脆,揮發(fā)份低,細(xì)粉含量大(粒徑在lmm以下含量達(dá)45%以上),灰熔點(diǎn)低(易變形、結(jié)焦),著火溫度高。因此,燃用福建無(wú)煙煤鍋爐的熱效率普遍偏低,燃燒穩(wěn)定性差。如何優(yōu)化福建無(wú)煙煤的燃燒,提高燃用福建無(wú)煙煤鍋爐的熱效率。多年來(lái)一直是省內(nèi)外燃燒理論學(xué)術(shù)界十分關(guān)注的問(wèn)題。本文試圖通過(guò)石獅熱電廠2× 35thCFB鍋爐近五個(gè)月來(lái)的運(yùn)行實(shí)踐,歸納總結(jié)燃用福建無(wú)煙煤CFB鍋爐在鍋爐選型、設(shè)計(jì)及運(yùn)行時(shí)應(yīng)注意的一些問(wèn)題。

 1  鍋爐特點(diǎn)

    福建石獅熱電廠一期工程選用東方鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的35thCFB鍋爐兩臺(tái),鍋爐型號(hào)為DG35382—17,設(shè)計(jì)煤種為福建無(wú)煙煤。兩臺(tái)鍋爐于19981219日至22日一次性通過(guò)72小時(shí)試運(yùn)行。并于19981230日正式投入試生產(chǎn)運(yùn)行。

    根據(jù)福建無(wú)煙煤的特性,結(jié)合本省燃用福建無(wú)煙煤CFB鍋爐的經(jīng)驗(yàn)及其存在的問(wèn)題,在鍋爐總體設(shè)計(jì)上突出以下特點(diǎn):

    1在鍋爐水平煙道出口,左右對(duì)稱(chēng)布置兩只上排氣、下出灰中溫旋風(fēng)分離器。因采用了兩只中溫旋風(fēng)分離器,所以,能把分離器的直徑設(shè)計(jì)得更小,從理論上講,保證分離器有較高的分離效率。

    1由于福建無(wú)煙煤細(xì)粉含量大,為了提高分離器捕捉不到的細(xì)粉的一次燃燼度。鍋爐設(shè)計(jì)時(shí)采取了以下措施:

    12適當(dāng)增加爐膛高度(自入煤口至爐膛出口高達(dá)155),以增加細(xì)粉通過(guò)爐膛的時(shí)間。

    12沿爐膛高度,水冷壁表面敷設(shè)高達(dá)9米的耐磨磚作為衛(wèi)燃帶,以保證較高的爐膛出口溫度(850875℃)。衛(wèi)燃帶采用掛磚形式。由于爐膛密、稀相區(qū)燃燒份額的不確定性,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行需要,可對(duì)燃燒室衛(wèi)燃帶的范圍進(jìn)行增減。

    12.3  循環(huán)流化床鍋爐的密封問(wèn)題也引起了我們的注意,制造商對(duì)此也給予了高度重視。對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的密封問(wèn)題若考慮不周,大量的循環(huán)灰將有可能逸出爐外,特別是從鍋爐頂棚外逸。針對(duì)這一問(wèn)題,在過(guò)熱器管與鍋爐頂棚交界處加設(shè)密封盒并以耐火澆注料灌實(shí),外敷設(shè)保溫材料。確保了鍋爐運(yùn)行時(shí)具有良好的密封性。

    近五個(gè)月的運(yùn)行情況表明,采取以上措施收到了良好的效果。

    2  燃燒調(diào)整測(cè)試分析

    為了對(duì)燃用福建無(wú)煙煤CFB的燃燒機(jī)理作較全面的分析總結(jié),石獅熱電廠和東方鍋爐廠研究所共同合作,于19991月中旬,分七個(gè)工況和兩個(gè)工況分別對(duì)1#、2#鍋爐進(jìn)行了燃燒調(diào)整,并對(duì)鍋爐熱效率、額定出力、最大出力和低負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行等進(jìn)行了熱態(tài)測(cè)試。

    2燃用煤種成份分析

    分析基碳:7421

分析基灰份:1985

    全水份:613

  分析水份:172

  分析基揮發(fā)份:422

  分析基發(fā)熱量:26150KJKg

  2燃用煤種粒度分布

  ≥8mm,占48%;

  83mm,占2807%;

  3lmm,占1969%;

  106mm,占943%;

  06028mm,占1336%;

  028mm,占2465%;

  平均粒徑:159mm

  2主蒸汽參數(shù)

  過(guò)熱蒸汽溫度:450±10℃

  過(guò)熱蒸汽壓力:382±005MPa

  24試驗(yàn)結(jié)果分析

  試驗(yàn)結(jié)果表明:

  24.l  鍋爐額定出力能穩(wěn)定在35th長(zhǎng)期安全連續(xù)運(yùn)行;

  24鍋爐最大出力達(dá)40th;

  24鍋爐最低負(fù)荷在20tL,能安全連續(xù)運(yùn)行。

  24根據(jù)調(diào)試數(shù)據(jù),對(duì)鍋爐的各項(xiàng)熱損失進(jìn)行計(jì)算,1#鍋爐的熱效率在工況五和工況六(較佳工況)均超過(guò)80(設(shè)計(jì)效率為827)

  3實(shí)踐運(yùn)行分析

  鍋爐的出力、熱效率和運(yùn)行的穩(wěn)定性是考核鍋爐設(shè)計(jì)是否合理、運(yùn)行是否良好的主要指標(biāo)。運(yùn)行實(shí)踐表明,鍋爐的出力和熱效率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求,鍋爐能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

    下面根據(jù)運(yùn)行實(shí)踐及調(diào)試數(shù)據(jù),分別對(duì)1#2#鍋爐的出力、熱效率和運(yùn)行的穩(wěn)定性進(jìn)行分析:

    3鍋爐出力

    1#、2#鍋爐近幾個(gè)月來(lái)運(yùn)行實(shí)踐表明,兩臺(tái)鍋爐均能在額定工況下長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行(詳見(jiàn)圖一)。根據(jù)運(yùn)行實(shí)踐和調(diào)試數(shù)據(jù)表明:

    31鍋爐有較合理的受熱面布置,各主要溫度測(cè)點(diǎn)實(shí)際測(cè)量值與設(shè)計(jì)值基本吻合;

    31風(fēng)帽式流化密封回料器具有良好的自調(diào)節(jié)性能。能把分離器分離下來(lái)的物料連續(xù)、平穩(wěn)的送至爐膛,從而保證爐膛良好燃燒所必需的物料濃度;

    31經(jīng)過(guò)對(duì)回料器調(diào)整后,爐膛左右兩側(cè)溫度分布均勻,不存在偏流現(xiàn)象:

    31沿爐膛高度溫度分布(實(shí)測(cè))合理:

    爐床出口(標(biāo)高127m)溫度:    左側(cè):1037℃,右側(cè):1053℃;

    爐膛中部(標(biāo)高161m)溫度:    左側(cè):995℃,右側(cè):995℃;

    爐膛上部(標(biāo)高201m)溫度;    左側(cè):888℃,右側(cè):890℃;

    上述數(shù)據(jù)表明,沿爐膛高度有較高的燃燒強(qiáng)度,爐內(nèi)燃燒基本良好。這是保證鍋爐出力的關(guān)鍵。

    32鍋爐熱效率

    燃用福建無(wú)煙煤的鍋爐,熱效率普遍不高。其主要原因在于:福建無(wú)煙煤揮發(fā)份低,不易燃燼。細(xì)粉含量大,造成飛灰可燃物含量大。降低了鍋爐熱效率。

    1#2#鍋爐經(jīng)過(guò)燃燒調(diào)整后,飛灰可燃物含量均控制在相對(duì)較低(相對(duì)福建無(wú)煙煤而言)的范圍內(nèi)(詳見(jiàn)表5)。這在很大程度上,確保了鍋爐正常運(yùn)行時(shí)有較高的熱效率,實(shí)踐運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,鍋爐正常運(yùn)行時(shí),熱效率在76%~80(詳見(jiàn)圖二)。

    從燃燒調(diào)整數(shù)據(jù)和運(yùn)行實(shí)踐分析,我們認(rèn)為,采取下列措施可以降低鍋爐的機(jī)械熱損失,是提高鍋爐熱效率的關(guān)鍵:

    32運(yùn)行風(fēng)速控制在適宜的水平(3035ms)

    流化速度宜保持在3035ms水平,一方面保證了細(xì)煤粒通過(guò)爐膛的時(shí)間在較適當(dāng)?shù)乃?span>(4~5s),另一方面保證分離器有較大的進(jìn)口氣流速度,提高分離器的分離效率。

    32維持較高的料層厚度

    5的測(cè)試數(shù)據(jù)表明,工況12在較薄料層(風(fēng)室風(fēng)壓6000Pa)運(yùn)行時(shí),q4高達(dá)15877%。工況34運(yùn)行在較厚的料層風(fēng)室風(fēng)壓控制在80008500Paq4降低5個(gè)百分點(diǎn)。

    32確保回料暢通

    在回料器調(diào)整之前,爐膛左右兩側(cè)溫差較大,回料溫度在430℃以下。經(jīng)過(guò)對(duì)回料器調(diào)整后,回料溫度升至540560℃(設(shè)計(jì)值567℃),爐膛兩側(cè)不存在溫差,爐膛出口溫度上升幅度達(dá)100℃。從而保證爐膛有較高的物料濃度,加強(qiáng)了爐內(nèi)的燃燒強(qiáng)度。工況6為回料系統(tǒng)調(diào)整后的燃燒工況,其q4比調(diào)整前又降低了2個(gè)百分點(diǎn)。

    32適當(dāng)?shù)亩物L(fēng)量將加強(qiáng)爐膛中、上部燃燒,降低飛灰可燃物含量

    工況5為對(duì)二次風(fēng)調(diào)整后的燃燒工況。調(diào)試結(jié)果表明,當(dāng)二次風(fēng)量控制在占總風(fēng)量的20%~25%時(shí)(省煤器后的煙氣含氧量在556%左右),爐膛中、上部溫度有明顯提高,q4比調(diào)整前降低了1個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明,對(duì)于難燃的福建無(wú)煙煤,二次風(fēng)在一定程度上仍能加強(qiáng)爐膛中、上部的燃燒強(qiáng)度。當(dāng)然,對(duì)于福建無(wú)煙煤的燃燒,二次風(fēng)的作用以及最佳二次風(fēng)量的份額還有待于進(jìn)一步探索。

    32維持較高的爐床溫度

    運(yùn)行實(shí)踐表明,爐床溫度控制在9801020℃比較適宜。一方面能提高整個(gè)爐膛的燃燒強(qiáng)度,另一方面能加大揮發(fā)份的析出速率,加快煤粒的早期著火及燃燒,充分發(fā)揮密相區(qū)的熱飛輪作用。

    3鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性

   1#2#鍋爐從投產(chǎn)至今,均能滿(mǎn)負(fù)荷連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)結(jié)焦現(xiàn)象。性能良好的回料系統(tǒng)對(duì)床溫能起到一定的調(diào)節(jié)作用。

    4  存在和有待于解決的問(wèn)題

    兩臺(tái)鍋爐經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月的運(yùn)行,也陸續(xù)暴露一些問(wèn)題:

    4飛灰可燃物含量偏大

    從表3飛灰粒徑分析報(bào)告看,分離器對(duì)98μmd≤121μm的粒子分離效率較低。而這部分粒子占飛灰總額相當(dāng)大的比例。這是造成飛灰可燃物含量偏高的主要原因。

    旋風(fēng)分離器對(duì)較大粒子(98μmd≤121μm)分離效率不高的原因,我們認(rèn)為:

    41旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)上還有值得推敲的地方

    從理論上講,小直徑旋風(fēng)分離器(Φ1620mm)對(duì)粒徑在100μm左右的粒子應(yīng)有非常高的分離效率。但是,從表3飛灰粒徑分析報(bào)告看,d98μm的粒子仍占有相當(dāng)大的比例。這說(shuō)明,分離器的分離效率還有待于提高。

    41燃用煤種細(xì)顆粒所占比例過(guò)大,在一定程度上影響分離器的切割粒徑(d50)

    大比例的細(xì)粉粒極有可能使分離器的入口顆粒濃度大于理論上的臨界顆粒濃度。從而,增加了分離器的壓力損失,在一定程度上也影響了分離器的分離效率。根據(jù)CFB的燃燒機(jī)理及福建無(wú)煙煤的特點(diǎn),燃料粒徑分布宜控制在08mm,其中粒徑在15mm范圍宜占7080%。

    4回料溫度(530550℃)有偏低之虞

    今后設(shè)計(jì)時(shí)可以考慮將回料器置于高、低過(guò)之間(甚至可以考慮將部分高溫過(guò)熱器屏置于分離器后),將回料溫度提高至750800℃,這對(duì)穩(wěn)定床溫、加強(qiáng)爐膛上部燃燒強(qiáng)度有較大的幫助。

    5  影響福建無(wú)煙煤燃燒的因素

    純?nèi)加酶=o(wú)煙煤的鍋爐,就目前而言,燃燒工況較好者,其熱效率也只在80%左右。主要原因在于福建無(wú)煙煤的燃燒效率較低,q4仍維持在較高的水平。影響其燃燒效率的主要因素:

    5原煤粒度分布不均

    原煤細(xì)粉含量所占比例過(guò)大,加上煤粒在揮發(fā)份析出階段破碎和燃燒過(guò)程磨損產(chǎn)生的細(xì)顆粒。一方面造成以揚(yáng)析夾帶形式離開(kāi)床層的細(xì)顆粒增多,在一定程度上,降低了鍋爐的燃燒效率。另一方面造成爐膛密、稀相區(qū)的燃燒份額較難控制掌握,不易組織較理想的燃燒工況;

    5燃燒室高度不夠

    運(yùn)行實(shí)踐表明,飛灰可燃物含量較高,這在一定程度上與燃燒室高度不夠有關(guān)。對(duì)于煤質(zhì)較脆、細(xì)粉含量特別多的福建無(wú)煙煤,為保證爐內(nèi)的良好燃燒,最佳爐膛高度與細(xì)煤粉燃燼度的關(guān)系,還有待于理論學(xué)術(shù)界進(jìn)一步探索。

    5分離器分離效率不高

    運(yùn)行實(shí)踐表明,分離器的分離效率較低(這也是福建省CFB鍋爐普遍存在的問(wèn)題)。

為了提高分離器的分離效率,除了完善分離器結(jié)構(gòu)外,設(shè)計(jì)時(shí)可以考慮采用二級(jí)分離布置,如慣性分離與旋風(fēng)分離串聯(lián)組合等。

    5煤粒子的燃燼度問(wèn)題

    對(duì)于分離器捕捉不到的粒子的一次燃燼度、燃燼時(shí)間及其燃燼時(shí)間與沿爐膛高度溫度分布(爐內(nèi)燃燒強(qiáng)度的強(qiáng)弱)的關(guān)系的密切性。目前仍缺乏能夠遵循的較詳細(xì)的定量描述。

    以上問(wèn)題,應(yīng)是今后鍋爐設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)著重考慮的問(wèn)題。若較大粒徑(d98μm)煤粒的燃燼度提高了,燃用福建無(wú)煙煤鍋爐的熱效率有望再提高5個(gè)百分點(diǎn)以上,達(dá)8587%。

    6  優(yōu)化福建無(wú)煙煤燃燒的展望

    綜上所述,燃用福建無(wú)煙煤CFB鍋爐的出力和燃燒的穩(wěn)定性已基本得到解決。石獅熱電廠兩臺(tái)35t/hCFB鍋爐的近幾個(gè)月來(lái)的良好運(yùn)行,從實(shí)踐證明了這一點(diǎn)。根據(jù)幾個(gè)月來(lái)的實(shí)際運(yùn)行工況分析。我們認(rèn)為,對(duì)燃用福建無(wú)煙煤鍋爐,要收到良好的燃燒效果,鍋爐的正確選型行合理設(shè)計(jì)是關(guān)鍵。但是,正確的運(yùn)行方式尤為重要。

隨著CFB燃燒技術(shù)的不斷完善和運(yùn)行操作水平的不斷提高。我們認(rèn)為,CFB燃燒技術(shù)能從本質(zhì)上優(yōu)化福建無(wú)煙煤的燃燒。CFB鍋爐是確保福建無(wú)煙煤清潔、高效燃燒的較好爐型之一。但是,因福建無(wú)煙煤固有的劣根性。要較大幅度的提高其燃燒效率,還有待燃燒理論學(xué)術(shù)界進(jìn)一步努力探索。

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表1  燃料粒徑分布

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表2  大渣粒徑分布

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表3  飛灰粒徑分布

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表4.1  回料灰粒徑分布(左回料器)

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表4.2  回料灰粒徑分布(右回料器)

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表5  燃燒調(diào)整測(cè)試數(shù)據(jù)匯總

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 文章作者:蘇建明(石獅熱電有限公司  362700)