YG-35/3.82-M6型鍋爐燃用無煙煤運(yùn)行調(diào)試及改進(jìn)設(shè)想
內(nèi)容摘要:關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐 熱效率 料層
浦城熱電廠Ⅱ期擴(kuò)建工程選用濟(jì)南鍋爐廠生產(chǎn)的YG-35/3.82—M6型循環(huán)流化床鍋爐,該鍋爐于98年5月開始安裝,98年9月25日通過水壓試驗(yàn),98年11月22日鍋爐點(diǎn)火一次成功,通過近一個(gè)月的運(yùn)行調(diào)試,從98年12月28日開始,至99年3月18日,按計(jì)劃停爐,連續(xù)運(yùn)行80天,取得了該型鍋爐燃用南方無煙煤較為成功的一例。
1 鍋爐概述
本鍋爐是一種自然循環(huán)的水管鍋爐,由慣性分離器和旋風(fēng)分離器組成分級(jí)循環(huán)燃燒系統(tǒng),爐膛和慣性分離器為膜式水冷壁結(jié)構(gòu),在旋風(fēng)分離器之后,設(shè)高、低二級(jí)過熱器,中間設(shè)面式減溫器,尾部設(shè)四級(jí)省煤器和一、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器。
其燃燒系統(tǒng)由爐膛、慣性分離器、旋風(fēng)分離器和返料器組成。爐膛底部是V型布風(fēng)板,截面積為3.36m2,其上均勻布置215個(gè)風(fēng)帽,風(fēng)帽開孔率為5.88%。一次風(fēng)經(jīng)一次空預(yù)器由風(fēng)箱通過風(fēng)帽均勻進(jìn)入爐膛,二次風(fēng)由二次風(fēng)噴嘴和播煤口進(jìn)入爐膛密相區(qū)上部,以利分段燃燒和爐溫控制,整個(gè)燃燒在較高流化風(fēng)速下進(jìn)行,煙氣從爐膛出來后,夾帶了大量的固體顆粒物料進(jìn)入慣性分離器,比較粗的顆粒物料由于慣性作用而分離出來,經(jīng)過慣性返料器送入爐膛循環(huán)再燃。煙氣通過水平轉(zhuǎn)彎煙道以很高的速度進(jìn)入旋風(fēng)分離器,較細(xì)的顆粒被分離下來經(jīng)過旋風(fēng)返料器返回爐膛循環(huán)燃燒和攜帶走密相區(qū)燃燒產(chǎn)生的熱量。
該鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)和性能指標(biāo)如下:
額定蒸發(fā)量: 35t/h
額定過熱蒸汽壓力: 3.82MPa
額定過熱蒸汽溫度: 450℃
給水溫度: 150℃
排煙溫度: 155℃
熱效率: 85.72%
設(shè)計(jì)燃料: 煙煤
燃料消耗量:(Qnet=12469KJ/㎏) 8724.4kg/h
燃料顆粒度要求: 0~13mm
2鍋爐運(yùn)行調(diào)式
我廠鍋爐專業(yè)和司爐人員對(duì)循環(huán)流化床鍋爐有較豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),因而該爐運(yùn)行調(diào)試由本廠組織有關(guān)技術(shù)骨干自行完成。
由于使用煤種的變化(見表一),試運(yùn)初期,曾發(fā)生旋風(fēng)返料器數(shù)次結(jié)焦現(xiàn)象,通過技術(shù)咨詢和自身總結(jié),在短時(shí)間內(nèi)使該爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,總結(jié)出一些YG-35/3.82—M6型鍋爐燃用南方無煙煤的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),介紹如下:
表一 設(shè)計(jì)煤種與使用煤種元素分析比較
2.1 一、二次風(fēng)占總風(fēng)量的份額
由于無煙煤質(zhì)堅(jiān)硬,含碳量高而揮發(fā)分低,燃燼時(shí)間長(zhǎng),因而需要較大的一次風(fēng)量,提高爐膛上部物料濃度和循環(huán)倍率,使物料多次參與循環(huán)燃燒并將密相區(qū)熱量帶到上部,有利于煤的燃燼和爐內(nèi)換熱。一、二次風(fēng)比可控制在7:3,隨著負(fù)荷增加,一次風(fēng)比例還需增加。
2.2 煤質(zhì)基本要求
該爐投運(yùn)后分別試燒過本省龍巖煤(Var%:3—5 Qnet :5200—5500kcal/kg)邵武煤(Var%:3--4 Qnet:4800--5100kcal/kg)和江西上饒煤(Var%:8~9 Qnet:4000~5000kcal/kg)。根據(jù)試燒結(jié)果,該爐雖對(duì)各類煤種有一定的適應(yīng)能力,但燃料需達(dá)到揮發(fā)分大于3、低位熱值高于4500大卡/公斤的基本要求,熱值較低的燃料由于其灰分高,導(dǎo)致循環(huán)倍率過大,造成爐內(nèi)灰濃度過高,影響密相區(qū)的燃燒和帶走過多密相區(qū)熱量,造成床溫降低而不能穩(wěn)定燃燒,需采取在旋風(fēng)返料器處放灰的措施以控制燃燒,而這必然增加了排灰熱損失。
2.3 負(fù)荷調(diào)節(jié)性能
該爐試運(yùn)期間,由于電網(wǎng)對(duì)負(fù)荷要求的變化,曾在25~35t/h各種負(fù)荷下運(yùn)行(見表二),在30~35T之間燃燒工況良好,主蒸汽參數(shù)能達(dá)到額定值,低于27t/h需停止二次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,低于25t/h將很難保證主蒸汽參數(shù)。根據(jù)滿負(fù)荷燃燒工況分析和給水溫度(103℃)未達(dá)設(shè)計(jì)值(150℃)設(shè)計(jì),該爐具備超負(fù)荷運(yùn)行能力10%以上。以我廠現(xiàn)有運(yùn)行水平操作,該爐加負(fù)荷速度為2%額定負(fù)荷/分鐘,減負(fù)荷速度為5%額定負(fù)荷/分鐘。
表二 不同負(fù)荷鍋爐主蒸汽參數(shù)
2.4 控制合適的物料濃度
物料濃度的大小決定了爐內(nèi)固體對(duì)流換熱系數(shù),爐內(nèi)灰濃度過高,將增加水冷受熱面吸熱份額而減少尾部受熱面吸熱份額,造成蒸發(fā)量過大和主蒸汽溫度偏低?;覞舛忍?span>(過多放灰),直接導(dǎo)致爐膛上部煙溫降低,產(chǎn)汽量和主蒸汽溫度均下降。
爐內(nèi)各部位的灰濃度可以根據(jù)爐膛差壓和尾部煙道各點(diǎn)負(fù)壓值來判斷,該爐在額定負(fù)荷運(yùn)行時(shí),控制料層上部負(fù)壓值在—0.1kPa、料層上部與爐膛中部差壓值在1.0kPa左右較為合適。
2.5 料層厚度及風(fēng)室壓力對(duì)燃燒的影響
在同煤種的燃燒工況下,料層厚,一次風(fēng)量大,其風(fēng)室壓力高,整個(gè)燃燒火焰中心高,相應(yīng)產(chǎn)汽量大,主蒸汽溫度達(dá)標(biāo),且爐膛熱容量大,燃燒穩(wěn)定。而料層薄,其一次風(fēng)就要相應(yīng)減小,風(fēng)室壓力就低,燃燒火焰中心也低,使?fàn)t膛的中、上部灰濃度與溫度降低,減少了對(duì)流傳熱與輻射傳熱強(qiáng)度,從而產(chǎn)汽量減少,主蒸汽溫度偏低。
2.6 旋風(fēng)返料器結(jié)焦原因
試運(yùn)初期,由于斷煤或煤量不足,造成爐溫下降,新補(bǔ)充的煤粉由于床溫低未燃燼大量進(jìn)入旋風(fēng)分離器,而旋風(fēng)分離器是個(gè)很大的蓄熱體,溫度較高,煤粉在此復(fù)燃現(xiàn)象嚴(yán)重(此時(shí)過量空氣充足),造成返料器超溫結(jié)焦。
掌握了這一點(diǎn)后,司爐人員在發(fā)生斷煤時(shí)立即將鼓、引風(fēng)機(jī)同時(shí)減下,在保床溫的過程中,使未燃燼煤灰只少量進(jìn)入旋風(fēng)分離器,雖返料器的物料溫度會(huì)短時(shí)有所上升,但不至于超溫結(jié)焦,在后階段連續(xù)運(yùn)行時(shí),也曾發(fā)生多次斷煤事故均搶救成功。
3 存在問題
3.1 運(yùn)行熱效率低
該爐設(shè)計(jì)熱效率為85.72%,實(shí)際使用中根據(jù)正平衡法計(jì)算只達(dá)75%左右,主要原因是機(jī)械不完全燃燒熱損失大,q4達(dá)l0.09%(設(shè)計(jì)值為4.85%),飛灰可燃物含量為30%左右。
3.2 煙道積灰嚴(yán)重
水平轉(zhuǎn)彎煙道和過熱器斜煙道局部積灰高度均達(dá)lm,水平煙道積灰加速了墻體磨損和增加了煙氣進(jìn)入旋風(fēng)分離器的初始速度(大于23m/s),而這就使進(jìn)入尾部煙道的顆粒物料相對(duì)減少而影響尾部受熱面的對(duì)流換熱強(qiáng)度。過熱器斜煙道積灰則直接導(dǎo)致過熱器換熱面積減少,影響主蒸汽參數(shù),并加速過熱器磨損。
3.3 煤倉(cāng)下部落煤管堵塞
當(dāng)燃料濕度偏大時(shí),會(huì)造成落煤管內(nèi)棚煤、堵塞現(xiàn)象,使給煤機(jī)走空而斷
文章作者:方桂平 季海兵 阮峰 (浦城電力有限公司熱電廠 353400)